Skip links

Завершение первого этапа Национального проекта, направленного на повышение производительности труда в АО «Институт пластмасс»

В июле 2024 года в АО «Институт пластмасс» стартовал национальный проект, направленный на повышение производительности труда.

В рамках проекта рабочая группа совместно с экспертами Федерального центра компетенций провела диагностику текущего состояния линии по производству полисульфонов в цехе №1. В ходе комплексного анализа производственного процесса были выявлены три основные проблемы на участке:

– слабое планирование сменного задания;

– неконтролируемые запасы незавершенного производства;

– ожидания и временные потери при перемещении

Рабочая группа сформировала предложения по устранению существующих сложностей:

– внедрение системы 5с;

– оптимизация вывоза готовой продукции на склад готовой продукции;

– внедрение стандартизированной работы и разработка стандартов выполнения операций на всех проблемных участках линии

За счет внедрения этих улучшений мы смогли достичь целевого состояния пилотного потока – нового способа работы с целью повышения производительности труда. По сути, целевое состояние – это задачи предприятия на следующие месяцы, результатом выполнения которых будут являться:

– уменьшение времени протекания процесса на 44,1%

– уменьшение запасов в потоке на 36,4%

– увеличение выработки на 47,3%

Однако достижение целевого состояния по пилотному потоку – это далеко не предел. Было смоделировано идеальное состояние производства – как должен выглядеть процесс при устранении всех видов потерь на участке (перепроизводство, излишние запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, брак, ожидание, избыточная обработка) и вскрытия резервов производительности труда (оборудования, потенциала сотрудников).

Идеальное состояние позволит нам:

– уменьшить время протекания процесса на 75%

– уменьшить запасы в потоке на 59,2%

– увеличить выработку на 134%

Оставить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта.